能源管理難點痛點分析
企業(yè)能耗統(tǒng)計還停留在人工抄報層面,工作效率低,統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時性和準確性得不到有效保障,企業(yè)管理者難以及時準確的掌握實際的生產及用能現(xiàn)狀;
針對重點電氣設備、工藝設備(空冷機、高速離心機等)安全運行,主要通過日常的人工現(xiàn)場巡檢方式進行運行狀況檢查,是否能夠及時有效的發(fā)現(xiàn)設備運行安全隱患,完全取決于巡檢人員的技術能力水平和經驗,設備安全運行問題處理的針對性和實效性得不到保證;
生產經營過程中產生的大量數(shù)據(jù)并沒有真正加以利用,針對單體設備的節(jié)能改造項目也很多,取得了一定的節(jié)能效益,但節(jié)能設備的投入是否發(fā)揮最大效能,無法客觀佐證,也無法為生產線的穩(wěn)定和節(jié)能降耗提供數(shù)據(jù)支撐。
節(jié)能效益
排氣塔風機組合優(yōu)化節(jié)能??绽滠囬g有四臺排氣塔風機,額定功率均為160kW,采用兩用兩備方式運行。通過對比分析功能發(fā)現(xiàn):1#排氣塔風機運行功率為110kW,2#排氣塔風機運行功率為92kW,3#排氣塔風機未開起,4#排氣塔風機運行在82kW,查詢近三個月運行記錄,7月1#與4#風機運行31天,8月1#與4#風機運行28天、2#與4#風機運行3天,9月1#與4#風機運行20天、2#與4#風機運行10天。用戶通過系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)此問題后,調整了組合開停策略,運行2#和4#風機,避免開啟1#風機。通過優(yōu)化風機運行組合方式,每年節(jié)約電費8萬元。
循環(huán)泵運行優(yōu)化節(jié)能。廢氣回收車間有三臺化學品循環(huán)泵,采用兩用一備方式運行,三臺泵額定功率均為185kW。通過系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)查詢功能查詢歷史記錄發(fā)現(xiàn):3月1#泵運行功率100kW左右、2#泵運行功率99kW左右、3#泵運行功率94kW左右,4月1#泵運行功率109kW左右、2#泵運行功率100kW左右、3#泵運行功率96kW左右,之后運行功率均有一定程度的遞增,目前1#泵運行功率114kW左右、2#泵運行功率106kW左右、3#泵運行功率112kW左右,3臺循環(huán)泵目前運行功率分別高于歷史最優(yōu)值10kW、10kW和20kW。通過系統(tǒng)報警功能提醒用戶及時維修。在用戶對設備進行維修后,三臺泵運行功率都恢復到了之前的最優(yōu)值。每年可節(jié)約電費5萬元。
制氮空壓機運行優(yōu)化節(jié)能。廢氣回收車間有兩臺制氮空壓機,一備一用,額定功率為160kW。通過空運轉功能模塊發(fā)現(xiàn)1#空壓機存在頻繁加卸載,加載功率在150kW左右,卸載功率在60kW左右,基本上每20S就會加卸載一次,空壓機頻繁加卸載會造成耗電量增大,影響電機使用壽命。用戶通過系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)該問題后對空壓機運行參數(shù)進行了重新設置,使空壓機處于經濟運行狀態(tài),每年可節(jié)約電費6萬元。
離心風機運行優(yōu)化節(jié)能。污水處理車間有2臺同工況運行的生化離心風機,額定功率185kW,通過系統(tǒng)對比分析功能及歷史數(shù)據(jù)查詢功能發(fā)現(xiàn)兩臺風機運行功率相差6kW,并且當前的風機運行功率為150kW左右,而兩臺風機在相同工況的歷史運行數(shù)據(jù)為145kW。風機的能耗水平處于持續(xù)上升趨勢,用戶通過系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)問題后,對設備的運行環(huán)境及狀態(tài)進行維護,使其達到了歷史最優(yōu)運行水平并減少了運行差異,每年節(jié)約電費3萬元。
循環(huán)泵空轉待機。廢氣回收車間三臺化學品循環(huán)泵,額定功率185kW,采用兩用一備方式運行,通過實時數(shù)據(jù)及近期數(shù)據(jù)查詢,每月會出現(xiàn)2次3臺設備出現(xiàn)同時運行情況,用戶因每月會進行兩次生產線導線,在導線過程中存在空轉浪費。用戶通過設備運行數(shù)據(jù)對真空泵進行開停管控,通過該措施共節(jié)約電費5萬元。
廢氣回收車間生產線運行優(yōu)化。廢氣回收車間主要是對兩條生產線生產過程中產生的廢氣進行回收,涉及3臺化學品循環(huán)泵、3臺污氣風機、2臺新鮮風機、2臺制氮空壓機,目前已停運一條生產線,廢氣的流量會減少,其中化學品循環(huán)泵、污氣風機為兩開一備,每月有3天組合運行調整時間(1#、3#運行切換后,可只開2#),參考9月份化學品循環(huán)泵、污氣風機各有12天只開一臺設備,平均用能為2489kWh、2978kWh,比開2臺設備平均用能少2255kWh、2266kWh。通過合理調整化學品循環(huán)泵、污氣風機等設備的開停機運行時間,每月可減少用能13563kWh,每年可產生節(jié)能效益8.13萬。
非節(jié)能效益
通過系統(tǒng)電能質量分析功能實時監(jiān)測相同類型的設備運行電壓偏差情況,及時發(fā)現(xiàn)電壓異常。例如:現(xiàn)場部分設備相電壓在225V,部分在233V,部分在240V,相差五到十幾伏不等,現(xiàn)場是由于兩期生產線,有部分一、二期設備分開,未接在同一個變壓器下導致工作電壓不一致,建議用戶對變壓器輸出檔位進行調節(jié),目前用戶已完成變壓器檔位的核實與調節(jié),運行電壓均保持在230V左右。
針對重點設備進行實時監(jiān)測與趨勢分析(例如:空冷站3#空壓機、8#酸浴循環(huán)泵等設備基本接近額定電流運行,設備運行存在潛在安全隱患),通過預警報警分析功能,及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的異常問題,有針對性進行預防與處理異常,保障設備的穩(wěn)定安全運轉,提高設備運轉率。
通過能耗統(tǒng)計功能滿足用戶對原料車間、紡絲車間、酸站車間等生產各工序各班組用能量和產量的定時自動統(tǒng)計,解決過去需要人工進行數(shù)據(jù)計算和轉換復雜的問題,便于及時發(fā)現(xiàn)用能和產量的異常,減少異常導致的能源損失。
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